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浙江某印染廠作為當(dāng)?shù)丶徔椨∪拘袠I(yè)的突出企業(yè),日生產(chǎn)各類印染織物達(dá) 500 萬米,隨之產(chǎn)生的 800 噸高色度廢水卻成為企業(yè)發(fā)展的 “攔路虎"。企業(yè)原有的 “混凝沉淀 + 生物處理" 工藝,在面對活性染料、分散染料等高色度、難降解的印染廢水時,顯得力不從心。經(jīng)檢測,原工藝對廢水色度的去除率僅為 60%,處理后的出水色度仍高達(dá) 200 倍,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中色度≤50 倍的要求。此外,廢水中含有的大量偶氮染料等難降解有機(jī)物,使得生化系統(tǒng)中的微生物活性受到抑制,COD 去除率長期徘徊在 65% 左右,難以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。
5月中旬,杰魯特技術(shù)團(tuán)隊深入印染生產(chǎn)車間,詳細(xì)了解從染色、漂洗到印花的每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié),結(jié)合對廢水水質(zhì)的全面分析,提出了 “強(qiáng)化預(yù)處理 + 高級氧化" 的創(chuàng)新改造策略。在預(yù)處理環(huán)節(jié),前端增設(shè)臭氧 - 紫外聯(lián)合氧化單元,利用臭氧的強(qiáng)氧化性和紫外光的光催化作用,協(xié)同破壞染料分子的發(fā)色基團(tuán),使廢水的色度得到初步降低。同時,對原有混凝沉淀工藝進(jìn)行優(yōu)化,選用新型高效混凝劑,通過調(diào)整投加量和反應(yīng)時間,進(jìn)一步去除廢水中的懸浮物和部分有機(jī)物。
在生物處理方面,將原有的普通活性污泥法升級為 “厭氧水解 + MBBR 移動床生物膜反應(yīng)器"。厭氧水解階段能夠?qū)⒋蠓肿拥碾y降解有機(jī)物分解為小分子,提高廢水的可生化性;MBBR 反應(yīng)器內(nèi)裝填的特殊生物膜載體,為微生物提供了豐富的附著生長空間,相比傳統(tǒng)活性污泥法,其單位體積內(nèi)的微生物濃度更高,對有機(jī)物的降解能力更強(qiáng)。此外,在末端處理環(huán)節(jié)增加活性炭吸附與超濾裝置,活性炭的多孔結(jié)構(gòu)能夠吸附殘留的小分子有機(jī)物和色素,超濾膜則可截留微生物和細(xì)小懸浮物,確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
改造期間,杰魯特技術(shù)人員與企業(yè)生產(chǎn)人員密切配合,為了確保 MBBR 反應(yīng)器內(nèi)生物膜的快速掛膜和穩(wěn)定生長,技術(shù)人員每天對水質(zhì)、水溫、溶解氧等參數(shù)進(jìn)行多次監(jiān)測和調(diào)整,并根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化微生物菌種的投加比例。經(jīng)過1個月的試運(yùn)行和參數(shù)調(diào)試,系統(tǒng)運(yùn)行效果逐步穩(wěn)定。最終數(shù)據(jù)表明,改造后的處理工藝使廢水色度降至 30 倍以下,COD 去除率大幅提升至 85%,出水水質(zhì)符合排放標(biāo)準(zhǔn),成功幫助企業(yè)擺脫了高色度廢水處理的困境。
改造后的處理工藝使廢水各項指標(biāo)大幅改善,具體如下:
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