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6ES73231BH010AA0西門子S7-300數(shù)字量模塊

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更新時間:2023-07-16 10:19:06瀏覽次數(shù):288

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1 整定快速開關(guān)

1.1  6脈動兩臺裝置以并行接口并聯(lián)方式整定快速開關(guān)(以下簡稱快開)。

以保護直流電動機為目的,防止電樞回路流過不可預(yù)期的大電流,在裝置和電機電樞回路中間設(shè)計安裝適當(dāng)容量的直流快開??扉_的整定在整個驅(qū)動動設(shè)備調(diào)試過程當(dāng)中是一個非常重要的環(huán)節(jié)。較為準(zhǔn)確的快開整定值在提升機電控系統(tǒng)日常運行當(dāng)中具有重要的現(xiàn)實意義。

 

1.2  確定快開整定值

依據(jù)項目原始設(shè)計的提升大件力圖,如圖1-1所示,計算出電動機大啟動轉(zhuǎn)矩,得到過載倍數(shù)為1.6倍,1836A×1.6=2937A,那么快開跳閘整定值設(shè)置為3200A。也就是說當(dāng)電樞回路出現(xiàn)大電流達(dá)到3200A時快速開關(guān)立即跳閘,切斷電樞回路的大電流,驅(qū)動裝置同時封鎖脈沖。

image001.jpg

 

圖1-1設(shè)計提升機力圖

 

1.3  快開整定方法

現(xiàn)場調(diào)試當(dāng)中,快開整定方法是以較小電流整定,而不應(yīng)該將真實的3200A輸出到電機的電樞回路,因為快開每次在大電流跳閘后,會對快開的觸頭銀塊造成不可修復(fù)的傷害??扉_的動靜觸頭瞬間切斷大電流引起的電弧產(chǎn)生的高溫使得觸頭表面凸凹不平,如圖1-2所示。盡管手工打磨后觸頭表面比較平整,但是凹坑無法填平,這樣減少了動靜觸頭的接觸面積,右圖是2400A跳閘后的動靜觸頭表面燒傷的情形。為了盡可能避免這種情況發(fā)生,以較小電流近似整定快開跳閘閥值的方法具有現(xiàn)實意義上的合理性。因為快開跳閘動作值與流過動靜觸點的電流值成線性關(guān)系,所以假定一電流值如2400A。由于從2400A到3200A(真實跳閘閥值)在機械設(shè)定旋鈕上對應(yīng)4齒,也就是說每齒對應(yīng)200A。

image002.jpg

 

 圖1-2快開主觸頭  

                                                                                                                            

1.4  相關(guān)測試參數(shù)

驗證快開跳閘設(shè)定閥值;設(shè)置參數(shù)P50601.02=P2900, 閉合快開,啟動并聯(lián)裝置,設(shè)置參數(shù)P2900,并且電流給定值以10%的步長實施。由于在這個電流給定過程中,包括并聯(lián)裝置、電機電樞、快開、動力電纜、整流變壓器、進(jìn)線斷路器等設(shè)備都將經(jīng)受電流從小到大的負(fù)荷的過程,其中兩臺并聯(lián)裝置的輸出電流是否均衡的指標(biāo)是這個測試過程的重中之重?,F(xiàn)場調(diào)試當(dāng)中記錄快開實際跳閘的電流給定值是在P2900=70%到80%的階躍當(dāng) 中的發(fā)生的,也就是說,快開跳閘時的實際電流值大約是2400A上下,此數(shù)值符合快開機械旋鈕設(shè)定的預(yù)期。接下來的工作就是用細(xì)砂紙仔細(xì)打磨動靜觸頭,使得其表面平整并接觸面盡可能大。                                                                                      

后將快開的機械式整定旋鈕按順時針方向擰過4齒,如圖1-3所示,就是設(shè)定快開終的跳閘閥值3200A。這個閥值將在提升機液壓抱閘完成之后人為采取憋電流的方法進(jìn)一步驗證。具體辦法這里不再贅述。         

image003.jpg                                                        

 圖 1-3設(shè)定快開跳閘閥值

 

 

 

2  調(diào)整閉環(huán)參數(shù)

 

2.1  6脈動裝置并聯(lián)開車以手動方式調(diào)整速度環(huán)PI參數(shù)。

 

設(shè)置參數(shù):P50601.02=r52134,使得雙閉環(huán)通道恢復(fù)工廠值狀態(tài),

                    P1070=P2900,速度給定的源

                    P50225=3       速度環(huán)PI參數(shù)為工廠設(shè)定值

                    P50226=0.650

                    P50083=3  內(nèi)部實際EMF

                    P400=3011   單極性HTL 4096

                    P408=4096   脈沖數(shù)

按用戶提供的編碼器型號和數(shù)據(jù)設(shè)置,可是編碼器沒有同軸安裝,而是經(jīng)過1:3的齒輪增速的方式安裝。裝置啟動,P2900以5%為初始給定,并且以步長10%提速,記錄速度給定值r60, 速度實際值r63, 編碼器實際速度r61。單獨測試編碼器波形,可以看出不缺脈沖,只是脈沖頂部不太平直而已,測得波形如圖2-1所示。

image004.jpg

                 圖2-1脈沖編碼器脈沖

從當(dāng)時記錄的r61的這條黃色曲線如圖2-2來看,發(fā)現(xiàn)曲線存在不定時的下拉情況,當(dāng)時trace掃描時間為4毫秒,不存在軟件設(shè)置問題。

 image005.jpg

                                      2-2脈沖編碼器STARTER中R61

 

就在這種情況下,調(diào)整速度環(huán)PI參數(shù),發(fā)現(xiàn)r63≈r60, 但r61差別太大,并且r61和r63之間在各種轉(zhuǎn)速下都不成比例。如圖2-3所示。

 image006.jpg

                                    圖2-3脈沖編碼器專家列表中r61[0]

反復(fù)調(diào)整相關(guān)參數(shù),無法使得r61與r63極性*且大小相近,某些情況下甚*性相反,如圖2-4所示。更換相鄰的編碼器測試,結(jié)果與之前編碼器情形相似。

 image007.jpg

                                           圖2-4脈沖編碼器專家列表中R61-2

 

由于編碼器安裝方式存在缺陷,比如沒有同軸安裝,還有1:3齒輪咬合不緊密,當(dāng)電動機轉(zhuǎn)速突變時存在踩空現(xiàn)象。

這兩種情況在現(xiàn)場沒辦法改變,只有試圖通過改變參數(shù)加以應(yīng)對。實驗多組參數(shù)設(shè)置之后,后設(shè)置P400=3009(1024 HTL  A/B unipolar)和P408=1024 才使得r61≈r63≈r60。然后采用編碼器作為速度反饋方式,如圖2-5所示,記錄的r61(黃色曲線)和r68(綠色曲線、電流實際值的值)的曲線,從中可以發(fā)現(xiàn)速度實際值和電流實際值的振幅都偏大,電流實際值在電機空載情況下已經(jīng)達(dá)到了40A,正常情況是不超過20A才對。論其根源在于編碼器的安裝效果決定速度電機運轉(zhuǎn)效果,因為無論速度環(huán)參數(shù)如何調(diào)整都無法改善速度控制精度,同時導(dǎo)致電流內(nèi)環(huán)的振幅無法消減,所有這些簡單從編碼器的安裝效果看得出來,比如不管是在低速還是在高速運轉(zhuǎn),可以觀察到編碼器存在明顯的晃動??蛰d期間建議用戶更改編碼器安裝方式為同軸安裝效果好。

 image008.jpg

                                                         圖2-5空載電流曲線

 

2.2  第二組6脈動并聯(lián)裝置的調(diào)試

基于一組并聯(lián)裝置的調(diào)試過程,第二組6脈動調(diào)試工作進(jìn)展順利,只是在項目樹中拷貝設(shè)備時修改DP地址出現(xiàn)了困難,原本以為修改P918參數(shù)后就可以搜索到新設(shè)備,但是每次搜索不到,究其原因是拷貝得到的設(shè)備需要在設(shè)備屬性中兩處不同的地方修改DP地址,一個是在DEVICE addresses中,另一個是在下一欄Object address中,如圖2-27所示。這樣才可以聯(lián)機搜索到拷貝的設(shè)備。

因為第二組6脈動并聯(lián)裝置同樣需要獨立實現(xiàn)滿載半速運行,所以項目設(shè)計一套編碼器信號分路器,但實際測試當(dāng)中發(fā)現(xiàn)此設(shè)備有缺陷,不能夠?qū)⒕幋a器輸送過來的信號正確處理,后放棄此方案,不得已采用端子改線的方式切換編碼器信號。

所有對于第二組6脈動并聯(lián)裝置的測試及調(diào)試過程以及得到的數(shù)據(jù),與一組的情況并無二致。只是省去了電樞電流優(yōu)化和快開整定的步驟。

                                                                                      

2.3   12脈動串聯(lián)裝置的測試與調(diào)試

首先設(shè)置并行接口參數(shù),尤其注意的是第二組6脈動并聯(lián)裝置的電流設(shè)定值取自主裝置

的 r52120,然后設(shè)置幾個重要參數(shù),具體設(shè)置如下:

     ①  主裝置:P51814[2]=r52120 , 電樞電流設(shè)定值,如圖2-6所示。

     ②  第二組裝置:P50500=r52701[2],取自主裝置的電樞電流設(shè)定值。

     ③設(shè)置并模擬測試上位機發(fā)出的復(fù)位指令,主裝置P2103.0=r2090.7;   從裝置 P2103.0=r52721.8。

     ④ 事先檢查并行接口主從狀態(tài)位 r533110.0是否正確。

 

 image009.jpg

 

               圖2-6從裝置電流給定

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