磁翻板液位計(jì)在負(fù)壓狀態(tài)下的液位測(cè)量的狀況分析
磁翻板液位計(jì)測(cè)量液位一般來(lái)說(shuō),正壓或常壓的液位測(cè)量都是容易實(shí)現(xiàn)的,負(fù)壓狀況卻往往會(huì)有麻煩,因?yàn)殛P(guān)聯(lián)到的外部因素增加,使得測(cè)量的過(guò)程 變得復(fù)雜,本文所提到的是液位測(cè)量涉及到在負(fù)壓狀況下情況,本文以技改內(nèi)容的狀況入手,并結(jié)合具體實(shí)施內(nèi)容,針對(duì)磁翻板液位計(jì)等液位儀表使用中存在的一些問(wèn)題,提出一些膚見(jiàn)。
一章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介
石化廠順酐裝置生產(chǎn)工藝自2007年技術(shù)革新后,由于工藝的復(fù)雜性,在生產(chǎn)過(guò)程中,溶劑吸收系統(tǒng)的片面裝備始終處于高溫和高真空(即負(fù)壓)的狀況下工作,同時(shí),副產(chǎn)物也較多,這就對(duì)儀表的選型和質(zhì)量提出了更高的要求,也給儀表的計(jì)量帶來(lái)嚴(yán)峻的考驗(yàn),尤其是一些塔器和容器液位監(jiān)測(cè),顯得尤為明顯。
第二章 選定以液位計(jì)為技改內(nèi)容的狀況分析
液位監(jiān)測(cè)失準(zhǔn),按照生產(chǎn)工況,在高溫和高真空的條件下,很可能會(huì)引發(fā)停產(chǎn)或其他問(wèn)題,具體分析如下:
1、真空解析系統(tǒng)若液位測(cè)量不準(zhǔn),高度真空,將會(huì)造成溶劑循環(huán)流量顛簸較大,致使機(jī)泵進(jìn)口無(wú)介質(zhì),泵體機(jī)械磨損,導(dǎo)致泄漏;
2、液位數(shù)據(jù)不準(zhǔn),誤導(dǎo)工藝操作,可能造成湮塔,導(dǎo)致塔壓升高,堵塞工藝管線,大量的貧溶劑中含有大量的酐,影響酐氣的吸收,造成不必要的原料鋪張,增加丁烷消耗;
當(dāng)場(chǎng)液位計(jì)采用的是磁翻板液位計(jì),在生產(chǎn)過(guò)程中,由于伴熱等原因,磁翻板液位計(jì)的磁浮子上通常會(huì)掛上溶劑中的酐或反應(yīng)副產(chǎn)物等,使得液位計(jì)腔體內(nèi)的磁性浮子的重量發(fā)生了變化,浮力發(fā)生了改變,導(dǎo)致液位計(jì)測(cè)量偏差。
溶劑吸收工段的遠(yuǎn)傳液位顯示儀表,采用了雙法蘭差壓變送器,在生產(chǎn)過(guò)程中,由于溶劑中的酐等物質(zhì)等沉降后,堆積在引壓口處,漸漸變硬,附著在變送器的傳感膜盒上,漸漸引發(fā)測(cè)量示值偏差,儀表的測(cè)量失準(zhǔn)。
第三章 項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容
經(jīng)過(guò)儀表人員的長(zhǎng)期觀察和論證,決定采用反吹法測(cè)量液位的方法對(duì)此類儀表進(jìn)行技改。
以T-1520為例,將該塔處的當(dāng)場(chǎng)液位計(jì)改為反吹法測(cè)量液位,并且遠(yuǎn)傳至中控室,使得T-1500原有的元傳液位計(jì)LT-1000多一道對(duì)比和參考,對(duì)生產(chǎn)工藝的操作更有參考價(jià)值。
技改中,增加的儀表有:普通差壓變送器1臺(tái)、反吹風(fēng)裝置1套、球閥(DN10)3只,¢14不銹鋼管子若干等。原T-1520液位測(cè)量為下圖-1所示,左側(cè)為磁翻板當(dāng)場(chǎng)液位計(jì),右側(cè)為雙雙法蘭差壓變送器。
第四章 技改費(fèi)用測(cè)算
根據(jù)技改中儀表的*終選型和施工所需配管的具體長(zhǎng)度,預(yù)計(jì)每一處液位計(jì)技改發(fā)生的費(fèi)用如下表所示:
第五章 認(rèn)識(shí)和創(chuàng)新點(diǎn)分析
通過(guò)把氮?dú)獯等胱兯推髋c裝備連接的引壓管內(nèi),在引壓管內(nèi)形成正壓,而且會(huì)將積聚在引壓管口的酐等介質(zhì)一并吹入塔器內(nèi),保證引壓管線的暢通,有效地解決了液位計(jì)引壓管因介質(zhì)堵塞而失準(zhǔn)的問(wèn)題,延長(zhǎng)了儀表的使用壽命和因儀表失準(zhǔn)給操作人員帶來(lái)的不必要的工作量,同時(shí)保護(hù)了生產(chǎn)裝備,進(jìn)步了生產(chǎn)運(yùn)行的安全性,解決了液位不準(zhǔn)引發(fā)的其他安全隱患。